这个主要还是过电压引起的,从降低线圈工作电压入手,我以前也遇到过这种情况,就是厂家的无功
补偿控制器,输出触点额定工作电压时220V,被设备成套厂家工作在380V上,一连烧坏啦几个点 ,最后也是把工作电压,改成220V问题才解决。这个方案还是许继做的,因这个设备刚开始用,得时候不会有问题,慢慢问题才暴露出来。
建议把电容器的合闸
接触器,的线圈工作电压380V全部换成220V。
电容补偿器出线接接触器,不变 把接触器线圈另一端,全部并联改接的N线就OK了。为何会老是烧线圈呢。
第一线圈质量问题,抗电压能力不够。
第二、
电容柜在投切时产生,较高的过电压,且线圈都接在线电压上,电容在投切时往往会产生,几倍的浪涌过电压,可能电容柜没有限制过压措施,把线圈改用220V后,看原先有否安装“避雷器”。如果有检查一下,看避雷器是否失效,如果失效更换掉 如果原柜,没有避雷器 建议安装之,可能限制部分过电压。最后再把
变压器的,
低压输出调低一些 老是电压,那么高对设备也是不利的,经过以上整改烧线圈,现象应该可以杜绝了。
这个主要还是过电压引起的,从降低线圈工作电压入手,我们在现场也碰到过类似情况,解决方法是要求用户将变压器,的低压侧电压调低后就OK了。
我认为应该将接触器,的控制电压分开,和主回路分开。另外在线圈两端并上阻容吸收。
试试QCJ接触器节能延寿模块,该模块使交流接触器改由,直流吸合保持,吸合力还大,保持时无噪音无温升,还省线圈上的耗电。是广东省科技厅推广的节能新产品新技术。
会不会是0.4KV的电容器的问题,电容器换成0.44KV的应该会好点吧。
是个案还是普遍,问得很好。
答案只有一个,否则全部
补偿柜都烧接触器线圈,就不会到现在才有了。
是不是线圈上过电压,可以用万用表测量,线圈上的电压有没有超过,母线上的电压。如超过了,就是容抗抵消感抗,如相等,则是母线电压太高了,(电容器投入太多了)。
我们企业低压配电电压基本上,维持在390V-420V左右,420V多些。烧接触器现象不多,烧接触器点多些。
可以检查一,接触器磁铁吸合的是否可靠,如果磁铁吸合的不可靠也容易,烧接触器线圈。
很多工厂的变压器输出,电压都是420V,实在不行给接触器装个过,电压保护的东东试试吧,就装在接触器底座上,也不麻烦。
系统峰值电压达到了409V,又是在风电
项目上,建议提高电容器额定电压。
1、在接触器线圈两端,并联阻容吸收装置(我们单位现在所,有接触器都选取这种)。
2、主回路和控制回路分开。
现在这个工程的接触器更换了,第三次之后已运行正常。。但是现场的变压器档位并没有调整。
这个问题是怎么解决的,我们用的电容器投切接触器,控制电压都是220V的,从没有用过380V的,如果用380V的,它的线圈就相当于并接在系统上,而电容器也是并接在系统上,而系统上也有
电阻,这就相当于形成而论R-L-C电路,会产生谐振。
有时候电压降太多也会烧的,16个接触器最好用2条共用相线。
380V的线圈电压,就算线路电压420,接多了接触器可能就降到360V了,吸合不上,嘁哩喀啦的响,然后直接烧线圈的。
我这有一对接触器,主辅
无功补偿柜联动的,辅柜的第一路线圈零火接反了,这是背景。手动投切第一路主柜接触器正常吸合,辅柜的第一路接触器不停的吸合,随后把辅柜的一次线路熔断器摘掉,此接触器就能正常吸合,最后把零火调换之后接通,一次线路也能正常吸合。请问这是什么愿意。
应该就是过电压引起的烧毁接触器。